Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/4627
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorเจษฎา, กังเซ่ง-
dc.date.accessioned2025-08-22T03:45:25Z-
dc.date.available2025-08-22T03:45:25Z-
dc.date.issued2566-
dc.identifier.urihttp://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/4627-
dc.description.abstractงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดของเสียในกระบวนการขึ้นรูปชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ โดยการประยุกต์ใช้หลักการเทคนิคซิกซ์ ซิกม่า จากข้อมูลในอดีตพบว่าโมเดลอินเตอร์ คอนเนกซึ่งเป็นโมเดลตัวอย่างเกิดปัญหาการแตกบนส่วนพลาสติก หลังจากการขึ้นรูป มากถึงร้อยละ 73.00 ของปัญหาที่เกิดทั้งหมด หรือเท่ากับ 3,012 DPPM (Defect Part Per Million) ส่งผลให้ผลผลิต ที่ยอมรับได้อยู่ที่ร้อยละ 96.92 ของงานที่ผลิตทั้งหมด วิธีการดำเนินงานวิจัยประกอบด้วย 5 ขั้นตอน โดยเริ่มจากการระบุปัญหาและการวัด ซึ่งได้ ศึกษา ปัญหาและหาสาเหตุของปัญหาในขั้นตอนของการขึ้นรูปชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นทำการ วิเคราะห์ระบบการวัดและประเมินความสามารถของกระบวนการและวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงด้วย วิธีการทางสถิติเมื่อทราบสาเหตุที่แท้จริงแล้วจึงทำการปรับปรุงโดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง และการออกแบบใหม่ สุดท้ายคือขั้นตอนการควบคุม โดยวางแผนเพื่อควบคุมกระบวนการให้สามารถ ดำรงไว้ซึ่งผลของการปรับปรุง ผลการวิจัยพบว่าสามารถจัดการปัญหาการแตกของส่วนพลาสติกหลังจากการขึ้นรูปใน กระบวนการขึ้นรูปชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในโมเดลอินเตอร์คอนเนก ได้ถึงร้อยละ 97.51คือ จาก 3,012 DPPM ลงเหลือ 75 DPPM และทำให้ได้ผลผลิตที่ยอมรับได้ถึงร้อยละ 99.38 ของงานทั้งหมด ส่งผลให้ สามารถลดงานเสียในกระบวนการผลิตและเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นen
dc.description.abstractThis research aimed to reduce waste in the forming process of electronic components by applying the Six Sigma technique. According to historical data, the polyimide defective crack problem of interconnect model, a sample model, occurred up to 73.00% which is equivalent to 3,012 DPPM (Defect Part Per Million), resulted in acceptable part output (yield) at 96.92 degree Celsius of all manufactured work. The research methodology consisted of five steps, starting with problem specification and evaluation and finding out the cause of the cracking problem on the plastic part in the process of forming the electronic components. Then, the measurement system was analyzed and the process capability was evaluated. The root cause analysis was used. When the root causes were identified, the design of experiment (DOE) and redesign technique were later used in the improvement phase. Finally, control process was assigned for maintaining the result of improvement. The results showed that it could reduce the cracking problem of plastic part after forming electronic composition in interconnect model from 3,012 DPPM to 75 DPPM, the improvement percentage was 97.51 degree Celsius DPPM. This resulted in acceptable productivity of 99.38 degree Celsius of all manufactured work. As a result, it could reduce waste in the production process and increase the customer satisfaction.en
dc.language.isoThaien
dc.publisherมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต. คณะวิศวกรรมศาสตร์.en
dc.subjectการลดของเสียen
dc.subjectกระบวนการขึ้นรูปen
dc.subjectชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์en
dc.subjectเทคนิคซิกซ์en
dc.subjectซิกม่าen
dc.subjectdefect reductionen
dc.subjectforming processen
dc.subjectelectronics parten
dc.subjectSix Sigma techniqueen
dc.titleการลดของเสียในกระบวนการขึ้นรูปชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยเทคนิค ซิกซ์ ซิกม่าen
dc.title.alternativeReducing Defect in Electronics Part Forming Process by Six Sigma Techniqueen
dc.typeThesisen
Appears in Collections:วิทยานิพนธ์ (Thesis - EN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RMUTT-177641.pdfการลดของเสียในกระบวนการขึ้นรูปชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยเทคนิค ซิกซ์ ซิกม่า8.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.